1 工作面火災概況
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柴里煤礦注氮解放2311火區(qū)的實踐

作者:煤炭科學技術 作者:王憲忠 2005-02-20 00:00 來源:不詳

1 工作面火災概況

  2311綜放工作面是231采區(qū)首采工作面,位于二水平東翼最北端,四周多為未開采的實體煤,煤層自然發(fā)火期為46d。采用綜放工藝開采山西組3煤層,煤層厚5m,煤層傾角3~8°,工作面長135.5m,可推采長度768m。
  2311工作面于1997年6月9日正式貫通,其通風系統(tǒng)見圖1。9月2日上午,在工作面開切眼13架頂板處發(fā)現(xiàn)明火。

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圖1 2311綜放工作面通風系統(tǒng)

  其發(fā)火原因如下:
  (1)該工作面自貫通至發(fā)火時已近3個月。超過了自然發(fā)火期,具備發(fā)火條件。
  (2)開切眼掘進貫通期間曾發(fā)生大范圍冒頂,冒高4~5m。冒頂長度40m,煤體破碎,使煤體具有良好的氧化條件。
  (3)支架安裝過程中煤體積熱不易散發(fā),形成了屏蔽層,自燃表面不易被發(fā)現(xiàn)。
  為避免工作面出現(xiàn)火災采取了以下措施
  (1)由救護隊員現(xiàn)場監(jiān)護,用水槍直接滅火。
  (2)打鉆注水降溫,同時對6~16架間打鉆探溫,發(fā)現(xiàn)高溫點及時注水。
  (3)在工作面前,開出了3個鉆機窩,利用鉆機窩向著火點打鉆注水、注凝膠。共打鉆孔100個,其中注凝膠30m3。
  雖然采取了以上措施,但火勢沒有得到有效控制,火點從13架一直蔓延到21架,CO氣體已逆風流擴散到45架,回風流中CO濃度達到5000×10-6,并有中等煙霧。隨著火勢的繼續(xù)蔓延,至9月17日,已不能直接滅火,決定采取封閉滅火。經(jīng)過調(diào)整通風系統(tǒng)(圖2),對2311材料道、運輸機道進行密閉。

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圖2 2311火區(qū)通風系統(tǒng)

2 注氮滅火

2.1 注氮滅火機理
  氮氣是一種無色、無味、無毒的氣體,在正常干燥大氣中N2含有量大于79.04%,O2為20.93%,CO2為0.03%。在標準狀況下,N2密度為1.2505kg/m3,與同體積空氣質(zhì)量比為0.9673。在常溫常壓下,由于N2分子結構穩(wěn)定,其化學性質(zhì)穩(wěn)定,N2很難與其它物質(zhì)發(fā)生化學反應,所以是一種良好的滅火用惰性氣體。
  煤的氧化自燃是一個復雜的化學過程。當其氧化速度加快到使氧化生成的熱量不能及時散發(fā)而聚集達到一定溫度時,就導致了自燃。煤的自燃速率主要取決于煤的溫度和它所處的環(huán)境空氣中的氧含量,且與兩者成正比。在同一溫度下,煤周圍空氣中氧含量越低,氧化自燃速度越緩慢,當氧含量降到5%~10%時,煤的氧化自燃過程趨于窒息或停止狀態(tài);而氧含量降到3%以下時,則可抑制煤炭、木材等可燃物的陰燃或復燃。
  向井下火災區(qū)域注入N2,減少火區(qū)氧含量,使煤的氧化自燃速度減慢,促使煤的氧化自燃向逆向發(fā)展,直至其氧化過程終止,最終達到治理火災的目的。

2.2 注氮滅火條件
  (1)柴里礦現(xiàn)有兩臺深冷空分設備,制氮量為1200m3/h,2311綜放工作面注氮防火系統(tǒng)已形成,為注氮滅火提供了氮氣來源。
  (2)柴里礦已有2年多的注氮防火經(jīng)驗,在綜放開采時研究成功了“旁路式”注氮防火,在分層開采時研究成功了“隔離式”注氮防火新工藝。
  (3)從圖2可以看出,2311綜放工作面封閉空間小,周圍為實體煤,漏風通道少,易于調(diào)壓管理,可以使N2能有效地惰化火區(qū)。

2.3 注氮滅火工藝
2.3.1 注氮口位置的選擇
  2311火區(qū)臨時封閉后,前期只能在材料道原敷設的φ108mm×4.5mm鋼管上實施連續(xù)式注氮,注氮流量為400m3/h。但經(jīng)3d連續(xù)注氮,效果較差,對火區(qū)沒有起到抑制作用,主要有以下幾個方面的原因。
  (1)為確保運輸機道施工人員的安全,調(diào)整后的通風壓力運輸機道高于材料道,在負壓側注氮,直接漏掉一部分N2氣體。
  (2)注氮量偏小。
  (3)注氮口設置在材料道密閉處,處于火區(qū)回風側,距火源點遠。
  為此,在運輸機道重新敷設φ108mm×4.5mm鋼管,出氮口在運輸機道密閉內(nèi)3m處,實施連續(xù)式注氮,同時停止材料道注氮。

2.3.2 注氮量的選擇
  (1)初期注氮量。為迅速抑制該火區(qū),并盡快進入窒息狀態(tài),初期將礦制氮廠生產(chǎn)的全部N2量1200m3/h注入該火區(qū),經(jīng)65h后注氮量達65000m3,對2311材料道、運輸機道密閉內(nèi)氣體進行取樣分析(結果見表1),說明火區(qū)已進入窒息階段。

表1 取樣分析各氣體濃度

地點 O2濃度
/% CO2
度/% CH4
度/% N2
度/% CO濃度
/×10-6 2311材料道 2.93 3.99 0.32 92.72 151 2311運輸機道 2.81 3.9 0.19 92.82 63
  (2)維持注氮量。為節(jié)省氮氣,維持注氮量按稍大于火區(qū)漏風量來確定。經(jīng)測定火區(qū)漏風量后,確定維持注氮量為650m3/h。至啟封2d前停止向封閉區(qū)注氮,注入N2量265000m3。累計向火區(qū)注入N2氣體330000m3。

2.4 注氮效果
  為觀測火區(qū)注氮效果,在火區(qū)回風側2311材料道密閉內(nèi)設置了測點,利用ASZ-Ⅱ型自動監(jiān)測裝置進行氣體連續(xù)取樣分析。另設人工測點,在2311滅火巷鉆孔內(nèi)、2311運輸機道密閉內(nèi)隨時取樣分析。初期注氮期間,火區(qū)內(nèi)CO、O2濃度呈迅速降低趨勢,N2濃度迅速提高。火區(qū)進入窒息狀態(tài)后,CO濃度呈緩慢下降趨勢,N2、O2濃度基本保持不變,見圖3。

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圖3 2311火區(qū)材料道測點氣體變化曲線

2.5 配套措施
  (1)均壓。考慮到施工人員的安全,要求空氣壓力運輸機道側高于材料道側。實施均壓通風,使封閉區(qū)兩端壓差為30~50Pa,適當控制漏風量,確保注入N2持續(xù)充滿整個封閉空間,氧含量降低到3%以下。
  (2)注凝膠。凝膠是由基料、促凝劑和水按一定比例混合而成乳狀膠體,膠體內(nèi)充滿著大量的水,既能起到封堵防漏風作用,也可降低煤體溫度。
  (3)注水。通過滅火巷向高溫區(qū)注水降溫,火區(qū)啟封后,人工灑水降溫,在8~45架間注水降溫。

3 火區(qū)啟封

  當注入氮氣504h時,封閉區(qū)內(nèi)各種氣體成分相對穩(wěn)定,O2<3%,CO<10×10-6。停止向封閉區(qū)注氮后,由于漏風的原因,封閉區(qū)內(nèi)N2、O2恢復正常,而CO并未增加,說明火已熄火,具備了啟封條件。啟封前,由救護隊員在火區(qū)回風側進行探測,證實火區(qū)內(nèi)沒有著火現(xiàn)象,CO氣體濃度穩(wěn)定在10×10-6以下,且有下降趨勢。因此,該火區(qū)于10月22日順利啟封,取得了預期效果。
  總而言之,①N2具有擴散半徑大,惰化覆蓋面廣,能快速使火區(qū)缺氧窒息的特點,其惰化效果取決于注氮量、N2純度及火災區(qū)漏風量的大小。②注氮方式、注氮口位置對惰化效果影響極大。③封堵防漏風是應用注氮滅火方法能否成功的關鍵,其它輔助措施也是不可忽視的。


作者簡介:1965年生,助理工程師,1984年畢業(yè)于山東煤炭工業(yè)學校,曾在柴里煤礦從事防滅火等技術工作,現(xiàn)在棗莊礦業(yè)(集團)有限責任公司科技處采礦研究室工作。地址:山東省棗莊市,郵碼:277101。作者單位:棗莊礦業(yè)(集團)有限責任公司

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