時光必定不負努力,辛勤必將收獲夢想。降成本增效益,從我做起、已經(jīng)演繹成這個冬天里最精彩的故事片段,而故事的主角就是寧煤公司洗選中心機修車間的你、我、他。
在嚴峻的經(jīng)濟形勢下,面臨著資金緊張、生產(chǎn)設(shè)備不夠完善、保產(chǎn)任務(wù)重等多方面的考驗。面對困難,上下同心,從小處著手,為公司降本增效工作做出積極貢獻。
小改造大效益。由于生產(chǎn)過程中大塊煤經(jīng)過不同環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)載造成大塊煤破碎率較高。因此該中心機修車間將“塊煤篩分系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)用”列為技改之首,將大塊煤進行外排至儲存場地,通過現(xiàn)場測量設(shè)計安裝一臺分級篩,使大塊煤分級出三種粒級產(chǎn)品即38塊、24塊、精小塊。一臺上料皮帶、三臺出料皮帶、一臺上料錐斗、一臺三產(chǎn)品分級篩,整個分級系統(tǒng)所用設(shè)備全部由廠內(nèi)淘汰的舊設(shè)備進行改裝后制成。參與項目改造的車間技術(shù)員徐昆鵬說:“整套系統(tǒng)的改造,不僅降低了生產(chǎn)成本,將產(chǎn)品粒級進行再次分級,使不同粒級產(chǎn)品實現(xiàn)效益最大化。
自動裝袋巧制作。只要肯用心,處處皆節(jié)約。為了開拓市場開發(fā)煤炭新用途,這個中心新開發(fā)了1-2mm的濾料,因客戶要求30Kg/袋,因現(xiàn)有工藝的制約,洗煤車間每天需要多名人員進行配合作業(yè)手工包裝。為了減輕洗煤車間員工的勞動強度,提高裝袋速度和裝袋的準確度,機修車間組織技術(shù)人員攻關(guān),經(jīng)過多次試驗,設(shè)計了一套半自動裝袋系統(tǒng),一個錐斗、一個定量倉,兩個電動閘板。通過產(chǎn)品膠帶輸送機將物料運送至錐斗內(nèi),再通過定量倉上下閘板交替開關(guān),人工接料實現(xiàn)了裝袋工作。此項技改的成本幾乎為零,全部利用廢舊材料制成,不但節(jié)約了資金,而且還大大降低了崗位員工的勞動強度,提高了工作效率的同時,也提升了裝袋的精度。洗選中心洗煤車間技術(shù)員張永君說:“自從自動裝袋機投入以來,以前需要4、5個人才能完成的任務(wù),現(xiàn)在只需2個人就能輕松操作,很受員工喜愛。”
創(chuàng)新管理出效益。該中心機修車間通過盡量消化材料庫存,提高庫存利用率,降低輔助材料。通過采取“以物換物”的形式,做好節(jié)能增效工作,車間從點滴做起,在修舊利廢、降低成本方面深挖內(nèi)部潛力,在修舊利廢上做大文章、下苦工夫。建立健全修舊利廢考核管理辦法,建立修舊利廢臺帳,規(guī)范修舊利廢業(yè)務(wù)程序,明確責任,嚴格執(zhí)行。對各班組當月修舊利廢完成情況及業(yè)務(wù)進行檢查、落實,對不能完成當月修舊利廢任務(wù)的班組,在每月考評會上進行通報考核。同時充分發(fā)揮檢修三隊“修舊利廢”專業(yè)檢修隊的作用,利用廢舊材料、配件進行二次利用,對于新材料的使用必須經(jīng)過嚴格把關(guān)。對于電氣產(chǎn)品,加大變頻器、軟啟動器等設(shè)備的通用力度,實現(xiàn)內(nèi)部配件通用,即使出現(xiàn)損壞也可以進行拼裝。