近兩年來,任樓煤礦在回收煤炭資源中秉承“吃干榨凈”理念,實施精采細采、提效煤質(zhì)、節(jié)能降耗戰(zhàn)略,剛剛回采結(jié)束的Ⅱ7324S綜采工作面多回收煤炭資源1萬多噸,創(chuàng)效1000多萬元,負(fù)責(zé)施工的綜采一區(qū)實現(xiàn)了零工傷、高產(chǎn)高效、節(jié)能降耗的驕人業(yè)績。
加強宣傳貫徹,提升全員經(jīng)營意識。“里外里,兩斗米。要學(xué)算賬、會算賬,算好賬,一定要把工作面的浮煤清理干凈,多回收一鏟煤就增收10元,同時減少了阻化劑的投入,還是效益”綜采一區(qū)管理干部多次會議在班前會上強調(diào)。
支架之間空間狹小,傳統(tǒng)工具操作使用受限制,如何快速清理有省時省力,該區(qū)根據(jù)現(xiàn)場情況,自己加工小型工具,鉤拉耙犁,不放過一粒炭,減少煤炭自燃阻化劑使用5140袋,價值35.2元;另外,該區(qū)臥底撕幫支護材料重復(fù)使用,能修復(fù)的盡量修復(fù),不投入一件新材料,材料節(jié)約15萬元;該區(qū)還加大設(shè)備維修維護,杜絕跑冒滴漏,減少配件投入2.6萬元。
過斷層就治斷層,減少矸石提質(zhì)增產(chǎn)。Ⅱ7324S工作面中DF47斷層最大落差達14米,落差大給原煤生產(chǎn)帶來極大的困難。生產(chǎn)技術(shù)部加強現(xiàn)場管理,督查現(xiàn)場是否認(rèn)真執(zhí)行治斷層期間各項安全技術(shù)措施;采用注雙組份化學(xué)漿液生成高強度、高韌性的樹脂材料加固煤巖體技術(shù)和精準(zhǔn)過斷層工藝,割煤由以前1-2刀/天提高至平均4刀/天,提高了2.5倍效率,確保治斷層期間的頂板管控,有效降低了矸石量,提高了產(chǎn)量。
“我們超前謀劃,轉(zhuǎn)變觀念,積極聯(lián)系地質(zhì)部門了解斷層情況,提前編制過斷層設(shè)計,精準(zhǔn)指導(dǎo)工作面治斷層,并且成立專班針對過斷層期間存在的問題現(xiàn)場進行查看和剖析,及時給采區(qū)指導(dǎo),減少破頂、破底,提高煤質(zhì),多回收煤炭。”生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人介紹說。
創(chuàng)新甩采工藝,多回收近10000噸原煤。II7324S工作面風(fēng)巷比機巷長90米,導(dǎo)致在回采過程留下一塊儲量近10000噸煤三角煤。這塊三角煤回采麻煩,丟了可惜,如何拿下近萬噸的儲量,綜采一區(qū)圍繞現(xiàn)場制定措施,創(chuàng)新采用甩采割煤作業(yè),一部分煤機割不到的地方,采用人工回采,確保煤炭資源顆粒歸倉。
為有效應(yīng)對復(fù)雜作業(yè)條件,綜采一區(qū)結(jié)合實際生產(chǎn)情況,機尾人工采煤段采用交接頂梁支護方式進行施工,該區(qū)干群上下團結(jié)一心,心往一處想、勁往一處使,克服工作環(huán)境差、勞動強度大等諸多不利因素,積極投入到安全生產(chǎn)、節(jié)能降耗中,始終以昂揚的斗志,每天完成不低于4刀煤的原煤生產(chǎn)任務(wù),比設(shè)計產(chǎn)量多回收煤炭10000多噸,創(chuàng)效1000多萬元。