綜放工作面回采工藝實測總結(jié)
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綜放工作面回采工藝實測總結(jié)

作者:未知 2011-10-25 20:35 來源:本站原創(chuàng)

綜放工作面回采工藝實測總結(jié)

   工作面為攻關(guān)項目“年產(chǎn)600萬噸綜放工作面設(shè)備配套技術(shù)與裝備”的實施工作面,該面于8月份安裝完畢開始試運轉(zhuǎn)生產(chǎn)。8、9份為設(shè)備調(diào)試運轉(zhuǎn)階段,10~12月份為試生產(chǎn)階段,進(jìn)行工業(yè)性試驗,組織高產(chǎn)高效生產(chǎn)。

   為做好工作面工業(yè)性試驗與回采工藝實測工作,礦專門召開會議進(jìn)行統(tǒng)一安排,并由礦長專門召集礦有關(guān)人員對回采工藝試驗方案的確定進(jìn)行討論分析,通過對攻關(guān)實施工作面的回采工藝實測結(jié)果和該面試生產(chǎn)期間采用的回采工藝的分析研究,確定了面工業(yè)性試驗期間的割煤方式采用中部進(jìn)刀單向割煤、端部進(jìn)刀單向割煤、端部斜切進(jìn)刀雙向割煤三種割煤方式進(jìn)行試驗。并由技術(shù)科(10人,其中外借4人)、地測中心(1人)、綜采一隊(1人)組成實測小組進(jìn)行工藝觀測和相關(guān)數(shù)據(jù)的收集工作。實測內(nèi)容主要有割煤、移架、放煤速度及其各工序的相互配合、割煤高度、支架初撐力、停機因素等。

一、實測數(shù)據(jù)整理結(jié)果

1、采高

工作面設(shè)計采高3.0m,觀測期間每班每隔10組支架量測一次,觀測10天,共計30個班。實測平均采高3.04m,各班最大采高平均3.24m,各班最小采高平均2.85m,中部進(jìn)刀單向割煤與端部進(jìn)刀單向割煤采高相近。工作面在此采高(指3.04m)正常推進(jìn)的情況下,支架能夠保持頂板完整,放煤順利。但在工作面頂板來壓期間,煤壁片幫較大,局部頂煤破碎,可見工作面來壓期間應(yīng)適當(dāng)降低采高,控制在2.8~3.0m較為適宜。

2、支架初撐力

支架初撐力均是在移架工序完畢后及時采集到的。每班分別在工作面上中下部頂板完好的區(qū)域各連續(xù)觀測五組支架,每班觀測一次,共觀測30個班,觀測結(jié)果見表1

表1  支架初撐力及其利用率

前  柱

后  柱

整  架

平 均

占額定值%

平 均

占額定值%

平 均

占額定值%

1882.5KN/架

合19.19Mpa

60.9%

853.6KN/架

合10.25Mpa

32.6%

2736.1KN/架

47.9%

由表1可知:支架初撐力較低,經(jīng)現(xiàn)場觀測分析表明,造成支架初撐力低的原因主要是支架供液時間不足,據(jù)現(xiàn)場測試,達(dá)不到初撐力(指24Mpa)的支架,在頂板完整的區(qū)域內(nèi),再次給支架供液,支架初撐力均能達(dá)到24~26Mpa;其次存在支架前后柱不同時升的現(xiàn)象,相當(dāng)一部分支架在升架時只給前柱供液,這是后柱初撐力低的又一主要原因;三是頂板破碎區(qū)域由于頂板松散,支架較難達(dá)到初撐力。另外支架超高區(qū)域,支架工在升架時怕出現(xiàn)明顯錯茬,支架達(dá)不到初撐力就停止供液。因此,升架時必須保持足夠的供液時間(經(jīng)現(xiàn)場測試,供液時間必須在支架接頂充分后,再持續(xù)供液3秒鐘以上,就能達(dá)到初撐力);同時加強支架檢修,及時處理支架串漏液現(xiàn)象,并控制好采高,不要超高。

3、煤機進(jìn)刀方式與割煤速度

試驗期間采用了中部進(jìn)刀單向割煤、端部進(jìn)刀單向割煤、端部斜切進(jìn)刀雙向割煤三種割煤方式,分別觀測了6天、4天、1天。采用端部斜切進(jìn)刀雙向割煤方式,由于該方式出煤量較為集中,受外圍系統(tǒng)運量的限制,滿倉次數(shù)較多,設(shè)備經(jīng)常帶載啟動,對設(shè)損傷較大;另一方面前部運輸機前浮煤多,影響運輸機的及時推移到位,需要倒機清理浮煤,影響正常工序組織,該方式只試驗了一天,收集到的數(shù)據(jù)因當(dāng)時支架問題,移架時間長,數(shù)據(jù)基本沒有參考價值。

中部進(jìn)刀單向割煤與端部進(jìn)刀單向割煤,其割煤方式差異不大,采放均可平行作業(yè),及時跟機移架,缺點頂板不好時不能及時拉超前支架。兩者相比而言,中部進(jìn)刀方式進(jìn)刀部位比較靈活,對頂板及運輸機上竄下滑控制較為有利。正常情況下以中部進(jìn)刀方式為宜,但在出現(xiàn)上竄下滑較為嚴(yán)重的情況下應(yīng)以端部進(jìn)刀為宜。

表2     采煤機不同進(jìn)刀方式運行特性

運行特性

 割煤方式

割煤速度      (米/分)

空刀速度     (米/分)

端頭維護(hù)影響時間(分)

循環(huán)時間(時)

上行

下行

上行

下行

上頭

下頭

端部單向割煤

----

4.481

9.477

----

0

10~20

1.89

中部單向割煤

3.844

3.981

8.557

7.885

0

2.13

由表2可知:采用中部進(jìn)刀單向割煤方式,其割煤循環(huán)時間2.13小時,較端部進(jìn)刀單向割煤循環(huán)時間長,上端頭維護(hù)對生產(chǎn)基本上沒有影響,下端頭維護(hù)影響時間一般為10~20分鐘,很多情況下下端頭維護(hù)是利用滿倉時進(jìn)行。

4、移架速度

工藝試驗期間移架數(shù)據(jù)采集方法采用了兩種測試方式。一種方式是測定一段距離內(nèi)平均單架移架時間(包括支架工換位時間);另一種方式測定單架移架時間和支架降、移、升各階段時間。實測單架移架速度為23.62秒/架,1人連續(xù)移架時,平均移架速度33.48秒/架,可見支架連續(xù)前移時支架工換位時間和移架前的觀察時間合計為9.86秒。

表3     支架單架移架時間

時間

班數(shù)

移架平均時間 (秒)

實測架數(shù)

回采工藝方式

1.1~1.6

18

23.71

1202

中部進(jìn)刀單向割煤

1.11~1.14

12

23.48

838

端部進(jìn)刀單向割煤

總平均

單架移架時間23.62s

表4    支架單架降、移、升分段時間

時間

班數(shù)

降  (秒)

移  (秒)

升  (秒)

實測  架數(shù)

回采工藝方式

1.1~1.6

18

5.48

9.04

7.27

106

中部進(jìn)刀單向割煤

1.11~1.14

12

5.83

10.33

6.18

119

端部進(jìn)刀單向割煤

總平均

5.67

9.72

6.69

由表4可知:單個支架降、移、升各段時間分別平均為5.67s、9.42s、6.69s,純移架時間9.72s,占完成單架移架時間的41.2%。工作面在回采過程中,底板浮煤清理及時,支架前移比較順利,不存在移架不及時而影響對頂板及煤壁的控制。觀測過程中,支架單架完成降、移、升全過程在10秒左右的也存在,占的比例較小,經(jīng)觀察其初撐力均較低。

在現(xiàn)場生產(chǎn)過程中為保持支架齊直和循環(huán)進(jìn)尺足夠需移架二次,表3、表4數(shù)據(jù)均為第一次移架時測得,第二次移架一般在煤機采煤、推移前部運輸機(一般推移0.2~0.3m后進(jìn)行移架(一般移架0.2m左右)順直。

與“九五”支架移架速度對比見表5

表5  支架移架速度對比表

工作面

單架移架速度(秒)

純拉架時間 (秒)

升降架時間 (秒)

純拉架時間占

總時間

4326

23.62

9.72

13.9

41.2%

5318

28.3

17.8

10.5

62.9%

由表5可知:工作面單架移架速度較5318工作面提高4.68秒/架,純拉架時間提高8.08秒/架,其升降時間長3.4秒/架,這主要是與工作面頂煤易破碎松散有關(guān),支架在升架時有一個壓縮浮煤及松散頂煤的過程,故面升降時間略長。這里升降架時間長主要是指升架時間長,降架時一般降的較少,降架時間短,在很多情況下采用擦頂移架,支架工換位時間相近。

工作面按33.48秒/架.工(包括支架工換位時間)、2個支架工移架計算,折合移架速度5.38米/分,能夠及時跟機移架,且移架時間相對較為充足。考慮到推拉前后部運輸機及外圍運輸系統(tǒng)的制約,煤機速度不宜過大,應(yīng)控制在:割煤速度在3米/分左右,空刀速度在6米/左右,這樣速度降低,單位時間內(nèi)出煤量減少,相對出煤均勻,可減少滿倉影響時間。

5、放煤速度

該工作面煤機截深1米,因而采放工藝均采用一采一放,放煤順序是根據(jù)該面煤層的賦存特點和相鄰工作面的開采經(jīng)驗,確定為單輪順序放煤,即該面采用一采一放單輪順序放煤的回采工藝。

表6   支架單架放煤速度

時間

觀測班數(shù)

實測架數(shù)

單口放煤時間(秒)

1.1~1.6

18

891

94.21

1.11~1.14

12

707

62.54

總平均

單口純放煤時間80.2秒/架,1人連續(xù)放煤86.02秒/架

該面煤層厚度較大,采放比為1:1.867,由于該面煤層節(jié)理裂隙發(fā)育,煤體易破碎,據(jù)現(xiàn)場觀測,受頂板壓力影響,工作面在傾斜方向上煤體破碎程度有一定的差異,表現(xiàn)為工作面中部、中上部煤體破碎較為嚴(yán)重,在支架前移的過程中,頂煤隨支架的前移冒落的煤量較多。據(jù)現(xiàn)場觀察:工作面中部、中上部頂煤隨支架前移頂煤自然冒落量約占頂煤總量的30%左右,頂板來壓時其頂煤自然冒落量約達(dá)到50%以上,相當(dāng)一部分支架見矸量較多;工作面下部相對自然冒落量較少。因而支架放煤時間差異較大,有的放煤量很少,有的見矸直接不放,整體而言,放煤循環(huán)不是很正常,一般每班只安排一名專職放煤工在煤機割煤時進(jìn)行放煤,煤機跑空刀時,支架工配合放煤,割煤一般不等放煤。實測單口放煤時間平均為80.02秒,1人連續(xù)放煤86.02秒/架,依此計算,在一個放煤循環(huán)內(nèi)放煤架數(shù)約占全面支架總數(shù)的70~80%。

6、工作面停機因素與開機率

表7    工作面1月份停機因素統(tǒng)計

日期

滿倉

煤機

前部

后部

皮帶

轉(zhuǎn)載機

破碎機

電氣

其它

外圍

開機率%

1~6日

影響時間

1395

125

0

70

95

32

107

200

739

225

61.4

11~14日影響時間

1165

0

145

0

0

0

0

39

495

273

58.9

合計

2560

125

145

70

95

32

107

239

1234

498

60.4

停機率(%)

50.2

2.45

2.84

1.37

1.86

0.63

2.1

4.68

24.2

9.76

39.6

由表7可知:工作面停機因素主要是滿倉、外圍等因素。工作面設(shè)備自身的可靠性較高,自身停機率較低。工作面生產(chǎn)過程中其它因素(工作面端頭維護(hù)、交接班、拉轉(zhuǎn)載機、供水)造成的停機率也較高。跟班期間各停機因素自身停機率及影響原因:

滿倉:停機率50.2 %,主要是外圍運輸系統(tǒng)的制約停機,每班均有因滿倉停機現(xiàn)象,外圍滿倉影響時間平均每班55分鐘;其次是工作面出煤量的不均勻性,造成的停機現(xiàn)象也較多,一般每班4~7次,每次影響時間3~10分鐘不等,其影響時間每班約在30分鐘左右;合計滿倉時間每班平均為85分鐘左右。

煤機:停機率2.45%,為煤機滾筒剪切軸影響;

前部:停機率2.84%,為機尾鏈輪影響;

后部:停機率1.37%,為后部耦合器漏水、機尾不排水影響;

皮帶:停機率1.86%,分別為一、二部皮減速箱影響;

電氣:停機率4.68%,為高防開關(guān)、開關(guān)掉電、程序問題影響;

外圍:停機率9.76%,為8300皮帶打滑、給煤機掉電、變電所掉電、8300皮帶機尾滾筒、機尾皮帶跑偏、8300換機尾滾筒等因素影響。

其它:停機率24.17%,為工作面端頭維護(hù)、交接班、拉轉(zhuǎn)載機、供水等影響。

工作面1月份總的開機率60.43 %,循環(huán)時間2小時左右,每天可完成6~7個循環(huán),達(dá)到設(shè)計要求,能夠滿足高產(chǎn)高效要求。從工作面設(shè)備運行狀況來看,在外圍系統(tǒng)運力許可的情況下,工作面設(shè)備還有一定的潛能,工作面單產(chǎn)水平可進(jìn)一步提高。

7、工作面1月份生產(chǎn)指標(biāo)完成情況

由表8可知:工作面1月份產(chǎn)量完成631668噸,實現(xiàn)了年產(chǎn)600萬噸目標(biāo),達(dá)到了年產(chǎn)700萬噸的生產(chǎn)能力。

表8  工作面1月份生產(chǎn)指標(biāo)完成情況

月產(chǎn)(t

日 產(chǎn)(t

月進(jìn)(m)

平均日進(jìn) (m)

回采工效(t/工)

水分(%

灰分

%

含矸率

%

回收率

%

平均

最高

平均

最高

631668

20376

22368

194.7

6.28

287.98

320.76

7.04

18.33

1.43

86.84

對應(yīng)的攻關(guān)項目------綜放工作面工業(yè)性試驗期間的生產(chǎn)指標(biāo)完成情況見表9

表9  綜放工作面工業(yè)性試驗期間的指標(biāo)完成情況表

平均月產(chǎn)(t

日 產(chǎn)(t

平均月進(jìn)(m)

平均日進(jìn) (m)

回采工效(t/工)

水分(%

灰分

%

含矸率

%

回收率

%

平均

最高

平均

最高

355368

12114

20169

211.6

7.74

177.98

288.13

6.80

17.83

1.35

81.42

由表3和表4可知攻關(guān)工作面主要指標(biāo)比較:

工作面月產(chǎn)提高了27.63萬噸,提高77.8%;回采工效提高了110/工,提高61.8%;回收率提高了5.42%。

二、工作面采放工藝參數(shù)選擇建議

通過以上對工作面工藝實測數(shù)據(jù)的整理分析,在工作面生產(chǎn)條件下組織高產(chǎn),其采放參數(shù)選擇建議如下:

1、采高設(shè)計采高3.0m較為合理,在頂板來壓期間由于煤壁片幫較大,采高在2.8~3.0m為宜,以加強對頂板及煤壁的控制。

2、移架速度:實測單架移架時間23.62秒/架,連續(xù)移架時,平均移架速度33.48秒/架,移架速度較快,能夠緊跟煤機及時移架,且移架時間較為充足,工作面安排2人移架,折合移架速度5.38米/分,能夠滿足生產(chǎn)需要,不會對高產(chǎn)高效生產(chǎn)構(gòu)成威脅。

3、煤機進(jìn)刀方式:工業(yè)性試驗期間試驗了端部進(jìn)刀單向割煤、中部進(jìn)刀單向割煤、端部進(jìn)刀雙向割煤三種方式。試驗表明單向割煤優(yōu)于雙向割煤;端部進(jìn)刀單向割煤與中部進(jìn)刀單向割煤方式相比,其割煤方式差異不大,中部進(jìn)刀單向割煤進(jìn)刀部位比較靈活,對頂板及運輸機上竄下滑控制較端部進(jìn)刀單向割煤有利,可作為優(yōu)選進(jìn)刀方式。

4、煤機速度:實測端部進(jìn)刀單向割煤速度4.5米/分,空刀速度9.5米/分,割煤循環(huán)時間1.89時;中部進(jìn)刀單向割煤速度3.8~4.0米/分,空刀速度7.8~8.6米/分,循環(huán)割煤時間2.13時。煤機在此速度下組織工作面生產(chǎn),單位時間內(nèi)出煤量較高,外圍滿倉次數(shù)較多,因此應(yīng)控制煤機速度,建議煤機割煤速度在3米/分左右,空刀速度在6米/分左右較為適宜。

5、放煤速度:實測單口放煤時間80.02秒/架,1人連續(xù)放煤時間86.02秒/架(包括放煤工換位及放煤前觀察時間),其循環(huán)放煤時間相對較長,因此,割煤循環(huán)時間應(yīng)適當(dāng)增大,緩解放煤時間相對不足的狀況。

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技術(shù)科

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