冀中能源峰峰集團(tuán)羊東礦改進(jìn)皮帶滾筒質(zhì)量好
年以來,羊東礦持續(xù)加大創(chuàng)新改造力度,在“小改小革”方面做足文章,挖掘職工中蘊藏的創(chuàng)新激情和聰明才智,使一項項由職工自主改造的創(chuàng)新成果不斷應(yīng)用到生產(chǎn)工作中,為礦井安全生產(chǎn)提供有力的保障。
該礦主出煤系統(tǒng)中DSJ100/63/2×75型皮帶機(jī)共計10臺,每臺皮帶機(jī)有5個直徑320mm導(dǎo)向滾筒。以前該型式的滾筒筒體外殼使用鋼板卷制后再對接縫進(jìn)行焊制,并且使用深溝球軸承。在實際的使用過程中該類型的滾筒筒體外殼易發(fā)生開焊和軸承損壞的事故。
該礦經(jīng)過調(diào)研,對該類導(dǎo)向滾筒的薄弱點進(jìn)行優(yōu)化改。通過優(yōu)化筒體和軸承等關(guān)鍵部位的設(shè)計,將深溝球軸承選型為圓柱滾子軸承,增加滾筒承受的徑向負(fù)荷能力。軸承所在的油腔增加一層擋油環(huán),保證油腔密封良好,防止煤塵、水汽進(jìn)入油腔,保證軸承潤滑良好,提高使用周期。原滾筒的外殼使用厚度8mm的鋼板卷制后焊接生產(chǎn),易發(fā)生筒體開裂事故。經(jīng)研究后采用了10mm厚度的無縫鋼管用于滾筒筒體的生產(chǎn),解決了滾筒筒體意外開裂的隱患并提高了滾筒外殼強度和使用周期。通過優(yōu)化改造,切實減少生產(chǎn)中的維護(hù)量和皮帶機(jī)運行過程中損壞現(xiàn)象,極大地提高礦主出煤系統(tǒng)的安全運轉(zhuǎn)能力。