峰峰集團(tuán)馬選廠精礦桶改造降成本提效率
峰峰集團(tuán)馬選廠精礦桶改造降成本提效率
本網(wǎng)訊(通訊員 陳愛軍)近日,峰峰集團(tuán)馬選廠自主完成東西部生產(chǎn)系統(tǒng)精礦桶(池)改造,有效降低精礦滿事故發(fā)生概率,確保精煤指標(biāo)穩(wěn)定。
生產(chǎn)系統(tǒng)精礦桶(池)滿是洗煤廠長期以來面臨的生產(chǎn)難題,易造成精煤損失增加成本,同時影響生產(chǎn)的連續(xù)性,一般采用加大捕收劑的方法進(jìn)行壓礦操作,造成洗選藥劑浪費(fèi)。馬選廠組織技術(shù)人員多次查看現(xiàn)場了解實(shí)際情況,實(shí)施改造方案,將西部精礦桶上蓋全部揭開,減少氣壓對精礦的影響,從桶身10.7米處引一條循環(huán)水管進(jìn)入精礦桶內(nèi),在精礦桶上方安裝一根2米長的橫管,橫管上焊接了三個出水口,用于增大消泡水與下方泡沫層的接觸面積。在東部二樓433#壓濾機(jī)刮板南側(cè)打一個1米見方的孔洞,將精礦池南側(cè)的一根8寸入料管改在此處入料,入料管向下延長2米,距池底由3米縮減至1米,同時在出料口處增加擋板,降低入料慣性對池內(nèi)精礦的沖擊。通過改造杜絕精礦桶冒礦造成的精煤損失,解決部分壓濾機(jī)上料不好和不上料的問題,有利于降低精煤水分。