中能袁大灘礦業(yè)機修廠:堅持技術革新 賦能降本增效
為落實公司2024年降本增效文件精神,深化“四位一體”成本管理體系,中能袁大灘礦業(yè)機修廠迅速出擊,將日常工作環(huán)節(jié)及流程認真梳理,在能耗管控上“挖”實效,從優(yōu)化操作中“提”效益。
該廠作為全礦唯一的地面檢修加工單位,緊盯各區(qū)隊材料消耗統(tǒng)計清單,對消耗情況進行細化分解,該廠負責人梅斌發(fā)現(xiàn),在檢修煤機、減速機等設備時內都含有大量的潤滑油,其中大部分潤滑油都沒有達到使用壽命,排出后的潤滑油里含有少量機械磨損產(chǎn)生的鐵屑及其他雜質導致不能再次使用,不僅材料浪費,而且回收的油脂做環(huán)保處理成本較高。
如何能將廢棄的潤滑油二次利用,是他給自己出的一道“降本增效”題,腦中有圖紙,眼里就有“料”,用廢舊鐵皮卷的漏斗,用廢舊鋼管加工的儲油罐,在報廢的農(nóng)用車上拆卸機油過濾器,減壓閥買一個全新的,安全的事情不能馬虎,機油回收凈化裝置已基本成型。
因為凈化的是油脂類材料,儲油罐的壓力值范圍,溫度傳感器的溫度設定,是此項發(fā)明的關鍵所在,壓力過大、溫度過高,存在安全風險,壓力過低、溫度太低又無法達到凈化效果,十多年的一線工作經(jīng)驗,是技術與經(jīng)驗的沉淀,經(jīng)過多次實驗后,最終確定最佳取值范圍。
該項裝置的有效容積率為60升,每小時可凈化回收100升機油,凈化率可達到83%,結合該廠每年大約回收廢油脂3400余升,利用此裝置后可凈化2822余升,節(jié)約成本28800余元。
此項發(fā)明因其構造成本較低,凈化效果理想,結合該礦各單位都存在機油回收問題困擾,可大范圍使用,在降本增效、節(jié)能環(huán)保等方面均有貢獻。(張瑞)