1、曉明礦“1971.10.28”瓦斯爆炸事故
  1971年10月28日白班,掘進三..." />
您好!歡迎來到煤礦安全生產(chǎn)網(wǎng)!

煤礦瓦斯事故案例匯編

作者:煤礦安全網(wǎng) 2012-06-29 11:15 來源:煤礦安全網(wǎng)

  煤礦瓦斯事故案例匯編

  1、曉明礦“1971.10.28”瓦斯爆炸事故

  1971年10月28日白班,掘進三隊施工的南二采區(qū)北三段采場上風眼發(fā)生一起瓦斯爆炸事故,造成8人死亡。

  發(fā)生事故的上風眼與溜煤眼、順槽同為南二采區(qū)北三段采場的準備巷道,其中,上風眼長81m,傾斜角度45°;溜煤眼長69m,傾斜角度54°;順槽共掘進15m,采用11kw局部通風機供風。

  10月28日零點班(事故發(fā)生前一班),曉明礦掘進三隊部分工人在順槽掘進,另一部分工人從中巷往順槽運輸JD—11.4絞車部件。在順槽放炮時,負責該地點的瓦斯檢查員陳×經(jīng)上風眼來到順槽,問排長“風怎么樣”,排長說“沒事”。于是陳×沒有到順槽工作面檢查瓦斯和風筒情況就回到原處。另一伙工人在從上風眼向上吊小絞車部件時,由于信號失靈,沒能修好,最后就剪斷信號線火線,用喊話傳遞信號。因受局部通風機噪音影響,傳話聲音難聽清楚,就經(jīng)常停開局部通風機,傳話調(diào)運其部件。6時15分人員升井時該局部通風機沒有運轉(zhuǎn)。瓦檢員陳×向下班瓦檢員交班時說“瓦斯0.4%”。

  10月28日白班(事故發(fā)生當班)8時30分,白班的工人全部到達工作地點,由副連長顧×、副指導員張×做現(xiàn)場工作安排,任務(wù)是繼續(xù)往上吊小絞車部件和木料,順槽工作面停工,其中安排當班電工王×到上風眼第二小川去接打點機,安排馬×等三人在上風眼內(nèi)傳信號。9時55分,當他們第二次將順槽絞車鋼絲繩拉下來正準備拴料時,發(fā)生了瓦斯爆炸。

  事故發(fā)生后,局礦領(lǐng)導、礦山救護隊及有關(guān)人員立即趕赴現(xiàn)場組織搶救遇險人員,截止11時20分,上部順槽內(nèi)還有一 人尚未救出。隨即,礦通風人員沿上風眼向上接設(shè)風筒進行通風,在接了8節(jié)風筒接近順槽時,現(xiàn)場總指揮、礦革委會副主任決定:由二名救護隊員、四名通風人員到上邊檢查有害氣體、延接風筒和救助遇險人員。隨后,局礦的四名領(lǐng)導也進入事故現(xiàn)場準備參加搶救,當他們上到上風眼上部,接近順槽時,由于先上去的人延接了一節(jié)風筒,將順槽內(nèi)積存的CO排出來,當時除在風筒口處三人外,其他人員全部中毒暈倒,經(jīng)下邊人員歷經(jīng)1小時50分鐘的全力搶救,將中毒人員全部救出,其中局生產(chǎn)組通風一工程師因中毒較重,暈倒時從上風眼上部滑下過程中將頭部撞傷,經(jīng)搶救無效當場死亡。

  16時30分,局救護隊第三小隊進入事故現(xiàn)場,17時50分找到順槽內(nèi)的最后一名遇難者。從發(fā)生瓦斯爆炸到搶救結(jié)束,先后共用了六小時五十分鐘。其中瓦斯爆炸時當場死亡6人,搶救過程中死亡1人,在醫(yī)院救治時死亡1人,此次事故共計死亡8人。

  事故原因:

  1、電工在上風眼內(nèi)違章帶電作業(yè)產(chǎn)生電火花,是引起瓦斯爆炸的直接原因。

  2、施工人員任意停開局部通風機,致使順槽內(nèi)涌出的瓦斯沒有被及時排出而積存下來,并達到爆炸濃度,也是這起事故的直接原因之一。

  3、事故前一班瓦檢員假檢、假匯報,對施工人員隨意停開局部通風機行為不管不問,工作嚴重失職;事故當班瓦檢員見到局部通風機停運沒有及時組織排放瓦斯,也沒有及時到現(xiàn)場檢查瓦斯,工作亦嚴重失職;由于上述兩人的嚴重失職行為,致使沒有及時發(fā)現(xiàn)施工地點瓦斯積聚,是造成這起事故的重要原因。

  4、現(xiàn)場跟班的干部,忽視通風安全工作,缺乏必要的通風安全知識,重生產(chǎn)輕安全,對工人任意停開局部通風機、帶電作業(yè)的嚴重違章冒險作業(yè)行為,視而不見,工作亦嚴重失職,也是這起事故的重要原因之一。

  防范措施

  1、局部通風機由專人管理,其他任何人不得任意停開,保持局部通風機連續(xù)穩(wěn)定運轉(zhuǎn),一旦局部通風機因故停運,必須立即停止工作,撤出人員,待排放瓦斯后再恢復(fù)工作。

  2、風筒必須接設(shè)到位,以便及時排出涌出的瓦斯,防止瓦斯?jié)舛瘸藓头e聚。

  3、井下任何地點都嚴禁帶電作業(yè),經(jīng)常檢查機電設(shè)備,保持設(shè)備完好,杜絕失爆。

  4、嚴格瓦斯檢查制度。瓦檢員必須深入現(xiàn)場,按規(guī)定的次數(shù)和時間檢查瓦斯等有害氣體,嚴禁假檢、漏檢、假匯報。

  5、對干部進行必要的通風安全知識和礦山救護常識培訓,避免在搶險救災(zāi)過程中造成人員傷亡。

  2、大隆礦“1980.3.19”瓦斯窒息事故

  西翼三十度人行上山JD-11.4KW絞車處,于八○年三月十四日發(fā)現(xiàn)局部瓦斯超限濃度達10%左右。三月十九日八點十分,通風隊瓦斯檢查員張××在井下接完班之后,沿三十度上山(斜長七十米)去該處檢查瓦斯。他邊走邊舉起瓦斯檢定器邊按膠球,當他走到壓把絞車處,已連吸了幾口高濃度的瓦斯,他要轉(zhuǎn)身看檢定器時,已支撐不住跌倒,隨即失去知覺。在八點三十分左右,有工人路過看見有燈光,便尋人搶救,最后確定張××瓦斯窒息死亡。

  事故原因:

  1、該設(shè)置絞車處與采空區(qū)相連,長期沒有封閉充填。在三月十四日因鄰近的溜矸眼上風,造成該處局部瓦斯積存超限,雖然采取了臨時措施,但沒有進行徹底處理,通風管理混亂是造成這一事故的主要原因。

  2、當發(fā)現(xiàn)瓦斯積聚超限,在封閉充填之前,沒能及時設(shè)立柵欄、警標和免進牌,是事故發(fā)生的又一主要原因。

  3、瓦檢員張××自主保安意識差,應(yīng)慢走并隨時觀測瓦斯情況,違規(guī)操作,也是造成這一事故的主要原因。

  防范措施

  1、嚴格貫徹執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》,加強“一通三防”管理,發(fā)現(xiàn)隱患必須堅決徹底處理,防止隱患擴大造成事故。

  2、采場封閉充填之前或密閉之前,必須設(shè)置柵欄和警標,防止他人誤進造成事故。

  3、加強職工“三大規(guī)程》培訓,按標準操作,提高自主保安能力。

  3、大隆礦“1980.5.16”瓦斯爆炸事故

  W17-1 S2工作面四周為斷層所包圍,加之上幅四層煤不可采,該工作面瓦斯涌出量較大,為5—6m3/min,因而在回順接設(shè)瓦斯管采取邊采邊抽的方法。

  1980年5月16日,該工作面零點班瓦檢員匯報回風道有煤油味,白班安排取樣化驗。同時,礦副總工程師李總和局生產(chǎn)處工程師、采區(qū)工程師、通風技術(shù)員及645采煤隊副隊長等同志到工作面進行檢查,和瓦檢員一起測定回風流瓦斯?jié)舛葹?.9%,一氧化碳濃度為0.0055%,已超過《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的允許濃度。當即通知645采煤隊、掘進二隊和礦修二隊停止作業(yè),撤出工作面。李總升井后,立即召集礦有關(guān)單位領(lǐng)導開會,經(jīng)研究決定,立即通過工作面前后三角點往采空區(qū)灌漿。掘進二隊和礦修二隊在運順作業(yè),且作業(yè)地點距后三角點250—300米之間,可以作業(yè),同時決定四點班645采煤隊將工作面沒回完的20米回收后立即撤出,并向礦調(diào)度匯報,然后停止抽放。通風區(qū)消火隊15時開始往后三角點注漿,后三角點注漿3小時后,工作面局部水已淹沒靴子,準備把注漿管接至前三角點繼續(xù)注漿,18時40分,該工作面回風發(fā)生了瓦斯爆炸。事故發(fā)生前,645采煤隊工人回收完后于18時10分全部撤出升井。事故造成掘二隊2名工人死亡,另有掘進、礦修、消火隊共計7人受傷。

  事故原因:

  1、經(jīng)分析,此次瓦斯爆炸的火源是后三角點抽放瓦斯的聚氯乙烯管產(chǎn)生靜電放電引爆(該采場雖有自然發(fā)火預(yù)兆,但無明火,電源電早已切斷)。

  2、礦對上級文件、指令重視不夠,落實不到位。早在80年4月30日,局生產(chǎn)技術(shù)處已下發(fā)“關(guān)于井下使用塑料管防止靜電危害的通知”。沒有引起礦、通風區(qū)領(lǐng)導的重視,最終導致事故的發(fā)生。

  3、工作安排不細,落實不到位。645采煤隊原定的回收結(jié)束后,向礦調(diào)度匯報,原定的停止抽放卻沒有停,直到發(fā)生瓦斯爆炸40分鐘后,才停止了該地點的瓦斯抽放。

  4、干部、職工安全意識淡薄,對可能發(fā)生的危害缺乏預(yù)見性,最終導致悲劇發(fā)生。

  防范措施

  1、對井下現(xiàn)有的聚氯乙烯管立即停止使用,拆除后升井。抽放管一律改為鐵管。

  2、在全礦范圍內(nèi)組織一次安全大檢查,查隱患堵漏洞。對查出的隱患立即處理,不許拖延。

  3、認真加強“一通三防”各項安全工作,加大對瓦斯治理力度,落實各類人員安全生產(chǎn)責任制。

  4、加強干部、職工安全技術(shù)培訓,增強安全意識。

  5、各項工作嚴格執(zhí)行“三大規(guī)程”和上級有關(guān)規(guī)定。

  4、小青礦“1991.9.21”瓦斯爆炸事故

  1991年9月20日四點班10點多鐘,當時正常生產(chǎn)的綜采一隊N1E407工作面因轉(zhuǎn)載機電機軸落架而停產(chǎn)。礦領(lǐng)導安排綜一隊拆下正在劈幫準備撤出的原N1E401工作面運輸?shù)臋C尾電機,用以更換轉(zhuǎn)載機電機。當綜采一隊副隊長帶人拆下機尾電機后,安排本隊一名電工前去檢查回風順槽的JD-11.4kw調(diào)度絞車,準備向外運電機。這名電工檢查絞車時,發(fā)現(xiàn)電器開關(guān)沒電,處理不了,請原準備區(qū)支援。

  9月21日零點班凌晨l點多鐘,原準備區(qū)電工檢查處理調(diào)度絞車電器開關(guān),在此時安裝隊副隊長帶領(lǐng)幾名工人從回順向工作面運兩車鋼梁,同時敞開回順的兩道風門,使工作面風流短路、通風負壓增大,把采空區(qū)的瓦斯排出,整個回順的瓦斯?jié)舛冗_到了爆炸界限之內(nèi)。而此時,檢修回風順槽內(nèi)絞車電器開關(guān)的電工正巧合蓋送電,產(chǎn)生火花,引起開關(guān)內(nèi)瓦斯燃燒,而且火焰串出開關(guān)外殼,與巷道中的瓦斯接觸,引發(fā)瓦斯爆炸。使在該工作面內(nèi)作業(yè)的4名職工先后遇難,21名職工被燒傷。

  事故原因:

  1、同時敞開兩道風門。井下巷道中的各種風門是控制向各作業(yè)地點供風、供氧,保證通風系統(tǒng)平穩(wěn)運行的安全保障設(shè)施。當N2E401工作面回采完時,走向已經(jīng)很短,這時安裝隊同時敞開兩道風門、風流短路負壓將瞬間增加很大,把采空區(qū)瓦斯排出,這是引發(fā)事故的直接原因。

  2、電器開關(guān)嚴重失爆,由于回風順糟中電器開關(guān)外殼和本體之間間隙過大,使開關(guān)燃燒的瓦斯火焰串出,接觸到瓦斯,這是引發(fā)事故的另一個直接原因。

  事故教訓:

  1、違章指揮,違章作業(yè)是現(xiàn)場人為“制造事故”的禍根。我們從事故原因中發(fā)現(xiàn),就是因為安裝隊的現(xiàn)場領(lǐng)導違章指揮工人同時敞開兩道風門,才引發(fā)了“9.21”事故。假設(shè)安裝隊的干部和工人想到同時敞開兩道風門可能造成的嚴重后果,顯然是不能違章指揮和違章作業(yè)的。那么為什么沒有一個人想到昵?現(xiàn)在看來,就是不少干部、工人平時學習安全知識心不在焉,平時貫徹和學習安全規(guī)章制度當耳旁風,缺乏遵章守紀的自覺性,因此干部指揮生產(chǎn)胡干,工人作業(yè)亂干。現(xiàn)在我們的干部和工人中這樣的人不是也存在嗎?希望干部職工從“9.21”事故中吸取教訓,提高遵章守紀和學習執(zhí)行制度規(guī)程的自覺性,從我作起,杜絕“三違”。這樣也就沒有人去“制造事故""。

  2、管理不嚴是引發(fā)事故的基礎(chǔ)。我們從事故的原因中發(fā)現(xiàn),不僅干部違章指揮,工人違章作業(yè),而且井下使用的開關(guān)嚴重失爆,這說明起碼安裝隊個別干部組織生產(chǎn)和工人作業(yè)沒有規(guī)矩,說明設(shè)備檢修質(zhì)量沒人過問,可見紀律松懈,制度不落實。嚴肅紀律,落實制度,規(guī)范人的行為和工作質(zhì)量的唯一有效途徑只有從嚴治礦,從嚴管理。因此,全礦干部職工都要提高.從嚴治礦重要性的認識,班長以上干部要盡職盡責,從嚴管理,職工群眾要自覺地遵章守紀,使從嚴治礦變?yōu)楦刹柯毠さ淖杂X行為,這樣就為防患事故于未然打下基礎(chǔ)。

  5、大隆礦“1993.1.22”CO中毒事故

  1993年1月22日白班開始,除崗位人員和值班人員外,全礦停產(chǎn)放假四天。22日7時50分,井下巡視人員向礦調(diào)度匯報,東翼七層北四段入風處發(fā)現(xiàn)明火。

  在22日滅火救災(zāi)中,通風區(qū)輔助救護隊員鄒××等3人被安排在四點班待命。19時40分,在火區(qū)回風外進行觀測的瓦檢員劉××向通風隊打來電話說,一氧化碳檢測管用完了,要求再給送些來。通風隊值班班長曹××便安排鄒××去送管,并告訴鄒××將管送到5號變電所或在北六段邊切處的劉××那里。鄒××拿到檢測管從東翼25度上山后,沒有去北六段邊切,而直奔北四回風,在過邊切7米處因一氧化碳中毒死亡。

  事故原因:

  1、安排工作不細,有漏洞。一是在入風處發(fā)現(xiàn)明火后,沒有在回風入口設(shè)置柵欄或免進牌,以防止他人誤入。二是沒有認真通知接檢測管人員在明顯地點接應(yīng),致使送管人員進入回風。

  2、死者有二處違章:一是由于節(jié)日升井回家心切,對要求送管地點不加分析,盲目闖入火區(qū)回風。二是沒有攜戴呼吸器。

  3、通風區(qū)地面指揮部沒有認真掌握井下救災(zāi)人員的動向,沒能和井下經(jīng)常保持聯(lián)系。

  防范措施:

  1、加強節(jié)、假日停產(chǎn)或檢修前的收工檢查,防止事故的發(fā)生或災(zāi)情擴大。

  2、在非常時期,除要向全體人員認真貫徹安全措施外,對臨時性的工作安排要做到詳細的布置,不能忽漏每個細節(jié),特別是要保持各級指揮部與工作地點人員的經(jīng)常性聯(lián)系。

  3、加強培訓,提高職工安全意識和自主保安能力。

  6、大明礦“2005.1.21”重大瓦斯爆炸事故

  2005年1月21日上午10時,鐵煤集團大明礦(斜井)-120水平西二東三段輔助道廢巷內(nèi)因煤炭自燃發(fā)火,引起瓦斯爆炸事故,當時在西翼1號膠帶輸送機道4號閉附近通2號膠帶輸送機道風眼處有13人加固密閉噴漿作業(yè),造成9人死亡,4人受傷。

  事故經(jīng)過:

  2005年1月17日白班,大明礦-120水平西二東三段輔助道發(fā)生自燃火災(zāi)。經(jīng)研究決定封閉與入風側(cè)密閉相關(guān)的巷道:-120總回風道及西翼2號膠帶輸送機道建永久閉5個。封閉結(jié)束約1小時后,留守在-120總回風道9度下山處永久密閉外觀測有害氣體變化的救護隊員發(fā)現(xiàn)該永久閉向外突然傾倒,同時出現(xiàn)風流推力與一股濃煙,但未有響聲。救護隊長立即匯報礦調(diào)度。經(jīng)分析研究,認為可能出現(xiàn)瓦斯爆炸事故,并要求礦調(diào)度向集團公司匯報,同時對井下相關(guān)區(qū)域撤人、設(shè)免進牌。

  接到匯報后,集團公司迅速成立了事故搶險救災(zāi)領(lǐng)導小組,當即趕赴大明礦指導工作。經(jīng)火災(zāi)處理領(lǐng)導小組共同研究,按照封閉-120水平總?cè)腼L道及西翼2號膠帶輸送機道的思路,重新制定封閉方案,加嚴加固入風側(cè)密閉封堵入風通路,減少向密閉內(nèi)供氧。到20日晚間9點基本完成。到21日上午9點,又派維修人員去噴漿加固西翼密閉,并有兩名救護隊員現(xiàn)場監(jiān)護,施工到上午10點火區(qū)再次發(fā)生爆炸,導致700余米外作業(yè)地點的搶險人員傷亡。

  事故原因:

  1、直接原因:搶險救災(zāi)過程中第二次封閉火區(qū),在危險狀態(tài)下補噴三處密閉作業(yè)。

  2、主要原因:

 ?、诺谝淮畏忾]方案有疏漏,不嚴緊,導致處理自然發(fā)火事故中引發(fā)瓦斯事故。

 ?、莆鞫|三輔助道廢巷封閉與管理不當,產(chǎn)生自燃發(fā)火,是事故的根源。

  防范措施:

  1、對井下各采空區(qū)密閉,加強自然發(fā)火的檢查與氣體化驗分析,加強預(yù)測預(yù)報。

  2、及時封閉廢棄巷道,提高通風設(shè)施質(zhì)量。

  3、發(fā)現(xiàn)自燃發(fā)火傾向及自然發(fā)火,及時制定周密措施、穩(wěn)妥處理。

  4、處理“一通三防”突發(fā)事件時,要加強領(lǐng)導、嚴格組織、綜合考慮、嚴密措施,嚴防重大事故發(fā)生。

煤礦安全網(wǎng)(http://getpedicuristjobs.com)

備案號:蘇ICP備12034812號-2

公安備案號:32031102000832

Powered By 煤礦安全生產(chǎn)網(wǎng) 徐州鑄安礦山安全科技有限公司

使用手機軟件掃描微信二維碼

關(guān)注我們可獲取更多熱點資訊

感謝網(wǎng)狐天下友情技術(shù)支持